华荣能源公司新维煤业采煤设备“小改造”解决生产“大难题”
时间:2021-09-22 00:00 来源:公司新维煤业 作者:刘声虎 程方强 点击:次
8月以来,华荣能源公司新维煤业针对3108综采工作面遇断层截齿消耗量大、机头机尾停机卧底推溜影响大等系列问题,从采煤设备技术改造入手,解决了制约工作面安全高效回采的难题。 该矿3108综采工作面煤层硬度大,遇断层期间全矸石长度达30多米,导致870型割煤机组使用的普通型U84截齿消耗量大,每刀煤需更换截齿4次,每次需用时10多分钟,严重制约了工作面正常推进度,该矿多次比选和试用,将普通型U84截齿更换为嘉业公司根据3号煤层技术参数定制生产的U95高强度截齿,更换截齿后,从原来的每刀煤需更换截齿4次减少到2次,按平均割煤速度2米/分钟计算,节约时间20分钟可割煤40米,生产煤炭63.84吨,在同等条件下,每割一刀煤的时间,使用U95高强度截齿能多创造效益35112元,且每刀煤截齿消耗从25颗减少到12颗,节约成本1567.75元。目前,嘉业公司对U95高强度截齿进行深度优化,合金头直径增大至35MM、融弧焊耐磨层加厚一倍,预计截齿消耗将继续下降,效益和效率将持续提升。 该矿3108综采工作面过断期间煤层起伏不平,直径1.25米的普通型滚筒割煤时割不到底部,工作面机头段和机尾段共7.5米只有靠人工卧底收煤后推溜,不仅增加了劳动强度,而且影响正常生产进度。为确保该工作面安全高效回采,该矿多次与厂方沟通,将直径1.25米的普通滚筒改造为1.4米的特殊滚筒,彻底解决了原滚筒割煤时割不到底部的问题。 通过改造后的滚筒和截齿大幅降低了生产成本,提高了生产效率,每天割煤4.5刀增加到6刀以上,每月原煤产量提升了1万吨以上,按目前市场煤价,可创效500万元以上。 (责任编辑:admin) |